仪器网首页 欢迎您: 请登录 免费注册 仪器双拼网址:www.yiqi.com
发求购 学知识 提问题 查标准 找商机 手机版
官方微信
南京聚航科技有限公司
主营产品:其它分析仪器,应变仪
产品文章
 
当前位置:首页>产品文章>采用振动时效工艺预防柴油机机体变形

采用振动时效工艺预防柴油机机体变形

发布:南京聚航科技有限公司
浏览次数:454

某厂新研发了一款W型大功率电喷柴油机,在进行性能试验后,对机体尺寸精度及各项形位公差进行重新检测,发现机体变形严重。而产生变形的原因之一就是残余应力,残余应力主要包括机体铸件残余应力和冷加工残余应力的矢量和,所以需要对柴油机机体进行消除残余应力处理。经过多次研究讨论后,决定采用振动时效工艺消除机体残余应力,并对振动时效前后的残余应力值进行检测,定量判断振动时效效果。

柴油机机体结构

柴油机机体是V型结构,油管为衬管铸造,外形尺寸为4500*1480*1390,机体材料为球墨铸铁。W型柴油机机体是一个满足*大强度和刚度设计的整体铸造件,用来安装曲轴、凸轮轴、动力组和其他安装在柴油机上的附件,铸件还包括安装座。内部通道有主机油道和冷却水通道。

退火并粗加工后机体残余应力测试

盲孔法是常用的残余应力测试方法之一,易于现场操作,精度高。本次采用盲孔法对退火并粗加工后机体进行残余应力测试,仪器为聚航科技生产的JHMK残余应力测试系统。

试件的选取

随机取一台经过退火处理并经过粗加工的柴油机体,粗加工后机体留量2mm作为测试的试件。

测点布置

在机体的侧面、顶面及断面各布置9个测点,测得的的数据见表1。

表1  w型柴油机机体应力检测

点号

ε0

ε45

ε90

ε⊥

ε//

1

195

103

75

-167

-157

2

171

168

76

-171

-124

3

247

128

75

-236

-150

4

147

98

158

-180

-185

5

70

122

183

-123

-179

6

108

43

79

-119

-105

7

158

131

151

-187

-183

8

189

157

159

-216

-201

9

298

177

135

-300

-219

应力水平




-188.7

-167

残余应力数据分析

由表1可知,粗加工后机体内应力水平不算太高,但是有个明显的特点,即应力分布不均匀,如垂直机体长度的方向的应力ε⊥中,第9点为-300MPa,而*小的第6点只有-119MPa。这种不均匀分布是造成结构易变形的根源,需要粗加工后进行处理,降低均匀残余应力。

振动时效工艺

根据机体长宽高比率的结构特点,分析它的共振频率较高。根据结构动力学的原理,工作时其支撑位置应尽量选在机体共振时的节线处,以保证工件共振时不消耗能量和产生噪声。根据国内外振动时效工艺的实践经验,当工件的长与宽之比大于3,长与厚之比大于5时,则认为工件是梁型,在机体一侧距两端各2/9处用两位支撑,机体另一侧居中处用一位支撑。

将激振器装夹在输出端台面右侧,拾振器放在工件左前端。

振动时效工艺参数的选择

设备采用聚航科技的JH-300A振动时效设备,将机体放置好,然后将激振器刚性固定连接到振动时效设备上。调整激振力的档级,开始放在*小为宜。根据初步估算,动应力较大的点在工件前端,打磨并安装拾振器,上述准备工作完成后,开始选择振动时效工艺参数,过程如下:

1. 使用该设备的手动调频,同时观察控制器绘制的曲线。当机体出现共振现象时,振幅频率将出现一个波峰,动应力的曲线也将出现一个*大值,一直扫频到设备的额定频率。

2. 观察在设备允许的范围内机体出现的共振次数及其共振频率和在共振情况下动应力的*大值。

3. 观察在每个共振频率下机体的共振形式,以调整支撑位置到节线上。在停机后再适当调整激振器的位置,使机体产生*大的振幅。并根据动应力测试的结果,多次反复调整激振器的偏心档级。

4. 根据上述试振情况,确定了试验性振动处理工艺参数,包括激振频率。激振档级等主要参数作为试振时的处理参数;

5. *后是试振,用上述方法选择的参数对被试油底壳进行全程振动时效处理,观察振动加速度的变化规律,时间-振幅曲线应是上升、上升-下降、下降型三种中的一种,振幅-频率曲线上的共振峰应该是升高并左移,如果均符合要求,则该组曲线即可作为机体初定工艺参数。

柴油机机体取两件,其中一件做工艺参数的选择,另一件是用反复试振选择一组参数处理,并做振前振后的残余应力测试,得出消除率来检验参数的合理性,*终确定工艺参数。

残余应力数据分析

对振动处理后的机体做残余应力测试,结果见表2。从数据中可知,振动时效处理后机体的残余应力得到了降低,应力得到明显的均化。其降低率在40%以上,说明达到了标准,振动处理有效。

表2  W型柴油机机体振动时效前后残余应力数值


振动时效后

σ⊥

%

σ//

%

点号

ε0

ε45

ε90

振前

振后

消除率

振前

振后

消除率

1

75

2

85

-167

-105


-157

-89


2

77

70

55

-171

-81


-124

-79


3

112

119

52

-236

-104


-150

-95


4

118

122

59

-180

-112


-185

-103


5

77

36

58

-123

-85


-179

-79


6

84

74

37

-119

-76


-105

-71


7

103

93

84

-187

-114


-183

-112


8

69

115

129

-216

-124


-201

-117


9

166

139

68

-300

-147


-219

-136


应力水平



-188.7

-105.5

-44.1

-167

-97.8

-41.4

总结

1. 铸件中的残余应力是造成铸件变形和开裂的主要原因之一。研究表明,粗加工后的柴油机机体采用振动时效处理工艺,可有效地降低柴油机机体铸件的残余应力,完全符合GB/T25713-2010标准要求。

通过振动时效处理,降低铸件中的残余应力,有效地防止了柴油机机体的变形,可用于W型柴油机机体批量生产中。


2023-07-26
相关仪器
认证会员 第 4 年

南京聚航科技有限公司

认证:工商信息已核实
仪企号 
南京聚航科技有限公司
友情链接 
手机版 
南京聚航科技有限公司手机站
开启全新的世界
m.yiqi.com/zt75143/
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控