资料库
锂离子电池爆炸机理分析
-
本文由 武汉科思特仪器股份有限公司 整理汇编
2024-09-28 00:20 355阅读次数
文档仅可预览首页内容,请下载后查看全文信息!
-
立即下载
锂离子电池爆炸机理分析
登录或新用户注册
请用手机微信扫描下方二维码
快速登录或注册新账号
微信扫码,手机电脑联动
更多资料
-
锂离子电池爆炸机理分析
- 锂离子电池爆炸机理分析[详细]
-
2024-09-28 00:20
应用文章
-
锂离子电池EIS拟合分析
- 锂离子电池EIS拟合分析,在锂离子电池充电过程中,锂离子在嵌合物电极中的脱出和嵌入过程包括
以下五个步骤.[详细]
-
2024-09-11 17:48
实验操作
-
锂离子电池测试
- 锂离子电池测试[详细]
-
2015-05-25 00:00
报价单
-
锂离子电池测试
- 本应用指南讨论了锂离子电池中所用到的电化学测量技术。阐述了锂离子电池方面的理论和常用测试装置。介绍了电池表征过程中一些常用的重要参数。
此外,本章在纽扣电池上进行了各种实验。这些实验向我们展示了如何获得容量、电压极限以及一些电池长期性能行为方面的信息。
简介
电池是移动和固定设备不可缺少的能源储备系统。其Z常见的应用是电线无法达到的情况下的各种便携式设备。
电池的应用领域小至如mp3播放器、智能手机等较小型设备,大到为机动车市场提供的高能系统或者是发电厂(如风能发电站等)能量存储系统。[详细]
-
2024-09-28 01:08
课件
-
粉尘爆炸常识
- 粉尘爆炸常识[详细]
-
2014-04-29 00:00
实验操作
-
什么是粉尘爆炸?粉尘爆炸发生的条件是什么?粉尘爆炸的危害?
- 什么是粉尘爆炸?粉尘爆炸发生的条件是什么?粉尘爆炸的危害?[详细]
-
2014-04-29 00:00
实验操作
-
锂离子电池常见的异常分析和原理
- 锂离子电池常见的异常分析和原理电池不良项目及成因:1.容量低产生原因:a.附料量偏少;b.极片两面附料量相差较大;c.极片断裂;d.电解液少;e.电解液电导率低;f.正极与负极配片未配好;g.隔膜孔隙率小;h.胶粘剂老化→附料脱落;i.卷芯超厚(未烘干或电解液未渗透)j.分容时未充满电;k.正负极材料比容量小。2.内阻高产生原因:a.负极片与极耳虚焊;b.正极片与极耳虚焊;c.正极耳与盖帽虚焊;d.负极耳与壳虚焊;e.铆钉与压板接触内阻大;f.正极未加导电剂;g.电解液没有锂盐;h.电池曾经发生短路;i.隔膜纸孔隙率小。3.电压低产生原因:a.副反应(电解液分解;正极有杂质;有水);b.未化成好(SEI膜未形成安全);c.客户的线路板漏电(指客户加工后送回的电芯);d.客户未按要求点焊(客户加工后的电芯);e.毛刺;f.微短路;g.负极产生枝晶。4.超厚产生超厚的原因有以下几点:a.焊缝漏气;b.电解液分解;c.未烘干水分;d.盖帽密封性差;e.壳壁太厚;f.壳太厚;g.卷芯太厚(附料太多;极片未压实;隔膜太厚)。5.成因有以下几点a.未化成好(SEI膜不完整、致密);b.烘烤温度过高→粘合剂老化→脱料;c.负极比容量低;d.正极附料多而负极附料少;e.盖帽漏气,焊缝漏气;f.电解液分解,电导率降低。6.爆炸a.分容柜有故障(造成过充);b.隔膜闭合效应差;c.内部短路环宇检测仪器有限公司公司专业生产:电池冲击试验机满足标准:SJ/T11169-1998或UL1642-2007SJ/T11170-1998或UL2054MH/T1020-2007或UN38.3、GB/T18287-2000GB/T18287-200XYD1268-2003QB/T2502-2000SJ/TXXXX-200XIEC62281-2004电池挤压试验机满足标准:GB8897.4-2002IEC60086-4:2000UL2054UL1642电池针刺试验机满足标准:GB/T2900.11-1988IEC60086-4:2000UL2054UL1642[详细]
-
2018-09-13 10:00
产品样册
-
耐摩擦色牢度机理
- 耐摩擦色牢度机理[详细]
-
2015-06-18 00:00
操作手册
-
润滑机理
- 润滑机理[详细]
-
2016-03-09 00:00
安装说明
-
锂离子电池优势概述
- 随着化石能源的逐渐消耗、经济、社会、环境可持续发展的要求十分紧迫。20世纪90年代发展起来的锂离子电池具有高可逆容量、循环性能好、高电压、高能量密度等优点,日渐成为新能源材料的研究重点之一。[详细]
-
2023-08-16 11:25
其它
-
LInspector锂离子电池测厚仪
- Thermo Scientific™ LInspector™ 测量与控制系统是专为满足精确电极涂层克重测量、隔膜多层厚度测量和电极压延厚度测量的需求而设计的。[详细]
-
2024-09-20 11:03
产品样册
-
可燃物质的爆炸极限
- 可燃物质的爆炸极限[详细]
-
2011-09-23 00:00
报价单
-
计量泵振动机理分析和减振措施
- 简述了计量泵的工作原理,分析了计量泵及其系统振动的机理,从材料选择、结构设计以及管路系统配置等方面提出了减小计量泵振动的措施。[详细]
-
2018-08-28 16:52
标准
-
微波萃取(提取)机理
- 微波萃取(提取)机理[详细]
-
2024-09-18 18:06
课件
-
爆炸极限试验仪介绍
- 爆炸极限试验仪介绍[详细]
-
2011-09-28 00:00
操作手册
-
如何预防粉尘爆炸事故
- 如何预防粉尘爆炸事故[详细]
-
2024-09-27 01:12
实验操作
-
避免干燥箱爆炸的注意事项
- 避免干燥箱爆炸的注意事项[详细]
-
2024-09-15 23:22
专利
-
威格士溢流阀失效机理分析美国VICKERS
- 各种阀共同点尽管液压阀的种类、型号、规格有多种多样,但它们之间总是存在着一些必然的联系和共同的特点及原理,主要体现在以下几点。①液压阀都是由阀体、阅套、阀芯、阀座(有的阀的油路和阀芯中有阻尼孔)及定位片、密封圈和驱动阀芯动作的元件(如弹簧、电磁铁)等组成的。②液压间都是通过使液压油在阀中的弹簧、阅芯等元件的控制下在油路中有序流动,来达到控制液压油的流动方向、流量和压力的。③阀的配合面及内部的阅体、阔芯、阀座等的加工尺寸精度、配合精度等技术要求方面要求较高,以保证液压阅动作灵敏、使用可靠、元件间的密封性好、泄漏量小的要求。2)故障特点和分析在平常的生产中,液压闹出现的故障原因有很多种,常见的有阀芯被卡住、阀芯磨损严重、油液太脏以致堵住阻尼孔,弹簧失效及阀内泄严重等几方面。Z不好处理的就是间芯因磨损严重而造成的内泄致使阀失效的故障。这一类故障在溢流阀中体现的较为突出。溢流阀的作用是控制系统工作压力,在保证系统的正常工作中起着关键作用。常用的溢流阀大多是先导式的。在工作中遇到系统压力上不去时,除了对溢流阀清洗阀芯和疏通阻尼孔外"Z后只能换新阅。在一次故障诊断中,为找出溢流阀的故障根源,对拆卸下的坏溢流阀进行拆解、检查,发现阀体内的主阀芯没有卡滞现象,阻尼孔也没有堵塞,但通过对几个溢流阀的检查,发现了一个共同的问题,就是溢流阅先导阀内压力调节弹簧的前面有一个锥形的阀芯,而这几个阀芯的接近顶端处都有一圈深浅不一的圆沟,经过分析和查阅相关资料,判定这些圆沟是锥阎长期工作磨损出来的,正是这一圈圆沟使得锥阀在工作时关闭不严,产生较大的内泄,从而使先导阀失去调节作用,使得溢流阀不起作用。(3)故障解决办法问题找到了,怎样把锥形阔芯修复并达到要求的精度呢?维修人员尝试了多种方法,都因锥阀径向截面的圆度和表面粗糙度达不到理想的要求而失效。Z后经过对锥阀的结构分析,认为锥形阀芯后端用来固定弹簧的一段圆柱部分可以利用。找到了一个简单可行的方法,就是用一台普通的台钻来进行修复,具体方法步骤如下。①先通过塔轮把台钻转速调到Z高速,再把锥阀后端的圆柱部分夹在钻夹上,这样打开台钻后,锥阀就能以Z快的速度转动。②准备一张粗细适当的砂纸(根据圆沟的深浅确定粗细,浅的用细砂纸,深的用粗的)。③打开台钻的电源,用手指顶着砂纸放在旋转的锥阔的斜面上,对锥间进行打磨,此时手指用力要均匀并随着斜面上下移动,砂纸与锥阀的接触面要及时更换,使砂纸保持较锋利的工作状态,切忌不能用力过猛以防伤到手指,这一步可称为粗修磨。这时打磨的锥阀斜面的粗糙度较高。④粗修磨到圆沟被打磨平后,把用过的砂纸蘸点机油再进行打磨,这时的砂纸因为是使用过的,砂砾的粒度大大降低了,再加上机油的浸泡,这时的打磨就相当于研磨了,锥阀斜面的表面粗糙度值得到进一步的降低。⑤Z后用砂纸的背面对锥阀进行进一步的修磨,由于砂纸背面的布纹较粗,再加上机油的作用,这时的修磨是为了进一步降低锥阔斜面的表面粗糙度值以达到要求,这一步和抛光的性质差不多。⑥打磨完后,用煤油把阅芯清洗干净,装入溢流阀就可以用了。上述方法适用于所有锥形的阀芯,只是不同的阀芯用不同的夹紧方法,先后修复了多个液压阔内的锥形阀芯,重新装入阀内,并应用到液压系统中,都恢复了阔的功用,取得了预期的效果,修好一个锥形阀芯只需30秒。[详细]
-
2024-09-29 13:23
产品样册
-
细胞凋亡的分子机理
- 细胞凋亡的分子机理[详细]
-
2015-10-29 00:00
安装说明
-
往复式摩擦磨损试验机机理
- 往复式摩擦磨损试验机机理[详细]
-
2016-02-22 00:00
实验操作
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
参与评论
登录后参与评论